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線切割“花絲”現(xiàn)象分析與解決(二)

作者: 來源: 日期:2014/12/25 15:16:46 人氣:1651

  因電弧放電,、短路,、開路和碳精粒生成,脈沖源電流表會大幅擺動,。放電火花會相間出現(xiàn)發(fā)紅,、發(fā)黃,、發(fā)白。初形成的黑斑因熱燒和碳化而變粗些,,從間隙通過并燒蝕幾次后又變細,。一段時間加熱和張力作用當(dāng)然也使黑斑處變細,。變脆是因為燒紅又冷卻,嚴(yán)重炭化造成的,。因“花絲”在絲筒上形成的花斑很容易規(guī)律排列,,所以很多人試圖發(fā)現(xiàn)規(guī)律,結(jié)果與絲筒周長,、導(dǎo)輪周長,、導(dǎo)電塊與誰的距離都不對。如果有規(guī)律,,就是燒傷發(fā)生點到工件出口的距離,。

  “花絲”的解決和分析

  “花絲”現(xiàn)象一旦發(fā)生,要從成因的三個要素入手,。首先要確認脈沖發(fā)生器的質(zhì)量,,只要沒有那個阻止滅弧的直流分量,通常不會導(dǎo)致花絲斷絲,。其次要注意水,,污、稀,、有效成分少肯定不行;內(nèi)含一定量的鹽、堿等有礙介電絕緣的成分更不行,。再次要注意料,,薄怎么都好,即便出現(xiàn)拉弧燒傷的誘因,,水的交換快,,蝕除物和雜質(zhì)排除容易,瞬間“闖”過去了,。厚了,,拉弧燒傷的誘因則很容易產(chǎn)生而極不容易排出。特別帶氧化黑皮,、鍛軋夾層,、原料未經(jīng)鍛造調(diào)質(zhì)就淬了火的,造成“花絲”的幾率是很高的,?!盎ńz”后的料、絲,、水只要保留其一,,再次“花絲”的可能性仍很大。

  如果無可奈何,,只能還切這塊料,,那就徹底換絲,、換水、擦機床;料的夾層,、淬火已沒辦法,,起碼把表層氧化黑皮祛除干凈;避開已切過的那個縫。用大脈間,、大脈寬,、小電流、高電壓開始,,待加工穩(wěn)定僅是慢時,,可逐漸加大電流,但仍以2.5A為限,。

  “花絲”的最初會有一個主要因素,,但因“交叉感染”,導(dǎo)致改變誰都不管用,。急于換一樣,,試一次,再換一樣,,再試一次,,都不靈了,敗壞了心情,,浪費了東西,,沒解決問題。解決“花絲”的關(guān)鍵到是“冷靜分析,,找準(zhǔn)產(chǎn)生第一處黑斑的原因,,盡可能好的改變?nèi)齻€基本條件,盡可能好的避開誘因,,不怕費事,,不貪快,從頭開始”,。

  “花絲”現(xiàn)象很多時侯并不是機床原因,。確定脈沖源無毛病,間隙跟蹤無異常后,,應(yīng)轉(zhuǎn)按三個基本條件,、一個誘因去找。一味去調(diào)床子,,無助問題解決,,還會誤導(dǎo)用戶,失去思路,,不知原由,。

  如上解釋,,希望能幫助“花絲”問題的解決。

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